張龍強 陳磊
(酒泉鋼鐵集團宏興股份有限公司煉鐵廠)
摘 要:酒鋼5號450m3高爐因原燃料變化,低料線時間長,中心氣流變弱,導致煤氣流分布失常,爐況失常,通過嚴格控制低料線,根據(jù)風口數(shù)與批重,焦炭負荷對應關系,高爐逐步恢復至正常。
關鍵詞:高爐;煤氣流分布;失常;低料線
1 引言
酒鋼5號高爐有效容積450m3,由于爐缸侵蝕及爐身冷卻壁破損,2016年11月10日停爐進行優(yōu)化開級,爐體系統(tǒng)采用薄內襯結構形式,爐頂配備紅外線成像攝像頭,對冷卻系統(tǒng)進行優(yōu)化完善檢測手段,風口數(shù)由16個調整為14個,單鐵口出鐵,2017年9月5日開爐,經(jīng)濟技術指標很快得到恢復。2019年10月5日高爐通過增加煤比、提高富氧措施進一步強化,隨著產(chǎn)量的提升,爐內出現(xiàn)滑尺,低料線時間逐步增加,雖然采取退批重、調整角度及調輕負荷措施,但未能有效控制爐況的惡化趨勢,2019年10月18日爐內出現(xiàn)管道行程,2019年10月18日爐內連續(xù)懸料,媒氣流分布失常。至此,高爐順行遭到破壞,爐況失常,各項經(jīng)濟指標降低,通過對高爐失常原因進行排查,并采取相應措施,高爐恢復正常。
2 爐況失常原因分析
2.1 原燃料條件變化
2019年10月15日焦化檢修,焦炭改為外購焦,原燃料質量明顯下降,入爐原燃料質量降低,尤其焦炭強度降低,導致爐內出現(xiàn)滑尺現(xiàn)象[1],爐況調劑將批重由18.9t調整為18.6t,同時采取加凈焦疏松料柱措施,10月16日爐內滑尺現(xiàn)象進一步加劇。
2.2 裝料制度調整
由于滑尺現(xiàn)象未能得到改善,為盡快將料線趕至正常,10月16日批重由18.6t擴至18.8t,調整后,爐況表現(xiàn)為中心氣流變弱,再次進行調整,將批重退至18.3t,同時裝料制度調整為J=33.5°(3)31.5°(3)20°(3)27.5°(3);k=33°(3)31°(4)29°(3),,穩(wěn)定氣流,滑尺期間調輕焦炭負荷疏松料柱,效果不明顯。
2.3 低料線時間長,煤氣流分布失常
2019年10月17日夜班爐況較10月16日中班變差,滑尺現(xiàn)象再次加劇,氣流分布惡化,在爐況運行狀況變差的情況下,低料線期間的參數(shù)控制不到位,沒有及時消除內滑尺現(xiàn)象,9:26出現(xiàn)風壓冒尖,煤氣利用由39%-40%下降至31%左右,爐內產(chǎn)生管道行程,通過對裝料制度的調整,管道行程基本消除,煤氣利用穩(wěn)定在41.5%-42.5%之間,但料線正常后料尺工作變差,趕料線過程中爐內再次出現(xiàn)風壓冒尖,煤氣流分布失常。
3 高爐恢復階段
3.1 爐況恢復初期反復
(1)2019年10月18日高爐氣流不穩(wěn)定,高爐難行,14:32休風堵風口恢復爐況。在恢復爐況期間,低料線時間長,爐內氣流紊亂,沒有形成合理煤氣流分布,在未達到堵風口恢復爐況的要求、各項參數(shù)沒有穩(wěn)定的情況下,開風口間隔時間較短,導致爐內氣流不穩(wěn)定,出現(xiàn)滑尺現(xiàn)象,高爐恢復困難。
(2)2019年10月20日17:42第二次休風堵風口恢復爐況,但由于對爐況分析不充分,料柱透氣性差,煤氣利用率偏高,焦炭負荷調整過快,導致爐況不穩(wěn)定。
3.2 穩(wěn)定恢復爐況
(1)嚴格控制低料線時間。2019年10月22日第三次體風堵4#-11#風口恢復爐況,嚴格執(zhí)行低料線時間不超2h,料線正常維持2個冶煉周期后進行開風口作業(yè)。
(2)適宜的批重、負荷調整(表1)。
(3)裝料制度調整以控制邊緣打開中心為主,為防止爐缸熱量不足而引起渣鐵排放不正常,配加螢石,以改善渣鐵流動性。
(4)高爐參數(shù)控制,根據(jù)爐況穩(wěn)定性,控制爐內風量,避免爐況出現(xiàn)反復;用足風溫;在確保物理熱的同時下調爐溫上限控制,堿度控制1.05±0.02倍,11月6日爐況恢復至正常。
4 結語
(1)在爐內頻繁出現(xiàn)低料線,氣流不穩(wěn)定,高爐運行狀況變差的情況下,及時對爐況進行調劑,消除高爐滑尺現(xiàn)象,嚴格控制低料線時間不超2h。
(2)爐況恢復過程中,開風口的條件要注重爐況接受爐溫或風壓的能力,以及壓量關系與料速匹配的情況,爐況恢復要循序漸進。
(3)合理控制高爐參數(shù),批重、焦炭負荷要與風口數(shù)相對應,控制適宣的爐溫、堿度,用足風溫,活躍爐缸。
5 參考文獻
[1] 張壽榮,于仲潔.高爐失常與事故處理[M].北京:治金工業(yè)出版社,2012.