張龍強(qiáng) 陳磊
(酒泉鋼鐵集團(tuán)宏興股份有限公司煉鐵廠)
摘 要:酒鋼5號(hào)450m3高爐因原燃料變化,低料線時(shí)間長(zhǎng),中心氣流變?nèi)?,?dǎo)致煤氣流分布失常,爐況失常,通過(guò)嚴(yán)格控制低料線,根據(jù)風(fēng)口數(shù)與批重,焦炭負(fù)荷對(duì)應(yīng)關(guān)系,高爐逐步恢復(fù)至正常。
關(guān)鍵詞:高爐;煤氣流分布;失常;低料線
1 引言
酒鋼5號(hào)高爐有效容積450m3,由于爐缸侵蝕及爐身冷卻壁破損,2016年11月10日停爐進(jìn)行優(yōu)化開(kāi)級(jí),爐體系統(tǒng)采用薄內(nèi)襯結(jié)構(gòu)形式,爐頂配備紅外線成像攝像頭,對(duì)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化完善檢測(cè)手段,風(fēng)口數(shù)由16個(gè)調(diào)整為14個(gè),單鐵口出鐵,2017年9月5日開(kāi)爐,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)很快得到恢復(fù)。2019年10月5日高爐通過(guò)增加煤比、提高富氧措施進(jìn)一步強(qiáng)化,隨著產(chǎn)量的提升,爐內(nèi)出現(xiàn)滑尺,低料線時(shí)間逐步增加,雖然采取退批重、調(diào)整角度及調(diào)輕負(fù)荷措施,但未能有效控制爐況的惡化趨勢(shì),2019年10月18日爐內(nèi)出現(xiàn)管道行程,2019年10月18日爐內(nèi)連續(xù)懸料,媒氣流分布失常。至此,高爐順行遭到破壞,爐況失常,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)降低,通過(guò)對(duì)高爐失常原因進(jìn)行排查,并采取相應(yīng)措施,高爐恢復(fù)正常。
2 爐況失常原因分析
2.1 原燃料條件變化
2019年10月15日焦化檢修,焦炭改為外購(gòu)焦,原燃料質(zhì)量明顯下降,入爐原燃料質(zhì)量降低,尤其焦炭強(qiáng)度降低,導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)出現(xiàn)滑尺現(xiàn)象[1],爐況調(diào)劑將批重由18.9t調(diào)整為18.6t,同時(shí)采取加凈焦疏松料柱措施,10月16日爐內(nèi)滑尺現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。
2.2 裝料制度調(diào)整
由于滑尺現(xiàn)象未能得到改善,為盡快將料線趕至正常,10月16日批重由18.6t擴(kuò)至18.8t,調(diào)整后,爐況表現(xiàn)為中心氣流變?nèi)酰俅芜M(jìn)行調(diào)整,將批重退至18.3t,同時(shí)裝料制度調(diào)整為J=33.5°(3)31.5°(3)20°(3)27.5°(3);k=33°(3)31°(4)29°(3),,穩(wěn)定氣流,滑尺期間調(diào)輕焦炭負(fù)荷疏松料柱,效果不明顯。
2.3 低料線時(shí)間長(zhǎng),煤氣流分布失常
2019年10月17日夜班爐況較10月16日中班變差,滑尺現(xiàn)象再次加劇,氣流分布惡化,在爐況運(yùn)行狀況變差的情況下,低料線期間的參數(shù)控制不到位,沒(méi)有及時(shí)消除內(nèi)滑尺現(xiàn)象,9:26出現(xiàn)風(fēng)壓冒尖,煤氣利用由39%-40%下降至31%左右,爐內(nèi)產(chǎn)生管道行程,通過(guò)對(duì)裝料制度的調(diào)整,管道行程基本消除,煤氣利用穩(wěn)定在41.5%-42.5%之間,但料線正常后料尺工作變差,趕料線過(guò)程中爐內(nèi)再次出現(xiàn)風(fēng)壓冒尖,煤氣流分布失常。
3 高爐恢復(fù)階段
3.1 爐況恢復(fù)初期反復(fù)
(1)2019年10月18日高爐氣流不穩(wěn)定,高爐難行,14:32休風(fēng)堵風(fēng)口恢復(fù)爐況。在恢復(fù)爐況期間,低料線時(shí)間長(zhǎng),爐內(nèi)氣流紊亂,沒(méi)有形成合理煤氣流分布,在未達(dá)到堵風(fēng)口恢復(fù)爐況的要求、各項(xiàng)參數(shù)沒(méi)有穩(wěn)定的情況下,開(kāi)風(fēng)口間隔時(shí)間較短,導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)氣流不穩(wěn)定,出現(xiàn)滑尺現(xiàn)象,高爐恢復(fù)困難。
(2)2019年10月20日17:42第二次休風(fēng)堵風(fēng)口恢復(fù)爐況,但由于對(duì)爐況分析不充分,料柱透氣性差,煤氣利用率偏高,焦炭負(fù)荷調(diào)整過(guò)快,導(dǎo)致?tīng)t況不穩(wěn)定。
3.2 穩(wěn)定恢復(fù)爐況
(1)嚴(yán)格控制低料線時(shí)間。2019年10月22日第三次體風(fēng)堵4#-11#風(fēng)口恢復(fù)爐況,嚴(yán)格執(zhí)行低料線時(shí)間不超2h,料線正常維持2個(gè)冶煉周期后進(jìn)行開(kāi)風(fēng)口作業(yè)。
(2)適宜的批重、負(fù)荷調(diào)整(表1)。
(3)裝料制度調(diào)整以控制邊緣打開(kāi)中心為主,為防止?fàn)t缸熱量不足而引起渣鐵排放不正常,配加螢石,以改善渣鐵流動(dòng)性。
(4)高爐參數(shù)控制,根據(jù)爐況穩(wěn)定性,控制爐內(nèi)風(fēng)量,避免爐況出現(xiàn)反復(fù);用足風(fēng)溫;在確保物理熱的同時(shí)下調(diào)爐溫上限控制,堿度控制1.05±0.02倍,11月6日爐況恢復(fù)至正常。
4 結(jié)語(yǔ)
(1)在爐內(nèi)頻繁出現(xiàn)低料線,氣流不穩(wěn)定,高爐運(yùn)行狀況變差的情況下,及時(shí)對(duì)爐況進(jìn)行調(diào)劑,消除高爐滑尺現(xiàn)象,嚴(yán)格控制低料線時(shí)間不超2h。
(2)爐況恢復(fù)過(guò)程中,開(kāi)風(fēng)口的條件要注重爐況接受爐溫或風(fēng)壓的能力,以及壓量關(guān)系與料速匹配的情況,爐況恢復(fù)要循序漸進(jìn)。
(3)合理控制高爐參數(shù),批重、焦炭負(fù)荷要與風(fēng)口數(shù)相對(duì)應(yīng),控制適宣的爐溫、堿度,用足風(fēng)溫,活躍爐缸。
5 參考文獻(xiàn)
[1] 張壽榮,于仲潔.高爐失常與事故處理[M].北京:治金工業(yè)出版社,2012.