1.前言
隨著煉鐵精料技術(shù)的發(fā)展,高爐對燒結(jié)礦質(zhì)量的要求越來越嚴(yán),不僅要求其品位、堿度穩(wěn)定,而且對其強(qiáng)度和粒度組成的要求也越來越高。西寧特鋼二燒結(jié)150㎡燒結(jié)機(jī)一臺,年計劃產(chǎn)能160萬噸。近幾年,隨著鐵精礦的采用,燒結(jié)礦品位提高,但同時也出現(xiàn)了成品礦強(qiáng)度降低和細(xì)粒級比例增加的問題(尤其采用全精粉燒結(jié)期間),對燒結(jié)和煉鐵生產(chǎn)造成了不同程度的影響。尤其是返礦率上升,對降低燒結(jié)成本和加工費不利。據(jù)先進(jìn)行業(yè)指標(biāo)統(tǒng)計可知,返礦率每增加1%,高爐焦比升高0.5%-1%,產(chǎn)量下降1%。 為此,降低燒結(jié)返礦率成為了我們工作中的一個重要方面。經(jīng)過幾年的努力,我們摸索出了一套行之有效的方法,并在生產(chǎn)中獲得了初步成功。
2.降低燒結(jié)內(nèi)返礦率的影響因素分析
通過各方面因素分析及技術(shù)排查工作,發(fā)現(xiàn)燒結(jié)內(nèi)返礦率的影響因素主要包括以下幾個方面:原燃料質(zhì)量問題;配料設(shè)備、燒結(jié)設(shè)備;含水量控制、燃料匹配比例及顆粒比重要求等因素影響;燒結(jié)機(jī)運行中的操作制度及返礦篩等影響因素。
結(jié)合實際情況發(fā)現(xiàn),本廠主要因篩板磨損嚴(yán)重,顆粒平均粒徑較粗,顆粒因構(gòu)成比例不合理,燒結(jié)過程中軟化溫度區(qū)間大,不容易形成液相凝結(jié)成塊,含粉率升高導(dǎo)致燒結(jié)內(nèi)返率受到影響。
3.降低燒結(jié)返礦率的措施
3.1 工藝方面
3.1.1穩(wěn)定原、燃料質(zhì)量
因燒結(jié)過程中使用的原燃料、熔劑品類等變化繁多,質(zhì)量也會高低不一,在生產(chǎn)中為節(jié)約成本,使用價格便宜低產(chǎn)品對燒結(jié)生產(chǎn)質(zhì)量控制造成一定難度,無形中影響內(nèi)返礦率的升高。因此需在生產(chǎn)過程中重點提高進(jìn)廠原燃料管理,及時了解原燃料性能,做到穩(wěn)定燒結(jié)工藝參數(shù),保證燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下降低內(nèi)返礦率的最終目的。因此我廠結(jié)合自身因素首先優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu),提高混勻礦質(zhì)量,其次進(jìn)行燃料質(zhì)量及其粒度優(yōu)化并強(qiáng)化燃料粒級監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,保證生產(chǎn)過程中燒結(jié)熱量的穩(wěn)定均衡。
3.1.2穩(wěn)定燒結(jié)過程
應(yīng)該定期對配料電子秤進(jìn)行效驗核準(zhǔn),并且制定嚴(yán)格的配料秤管理制度,及時發(fā)現(xiàn)配料秤存在的問題,積極聯(lián)系專業(yè)維護(hù)人員進(jìn)行解決,另外作業(yè)區(qū)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管控制工作,對電子秤進(jìn)行標(biāo)定,以保證整個操作過程中配料精準(zhǔn)程度。通過跑盤要求單倉偏差不允許超過5%。
3.1.3強(qiáng)化燒結(jié)布料、減少邊緣效應(yīng)
燒結(jié)過程中使用厚料層主要是為了減少能耗,以提高燒結(jié)礦質(zhì)量,有效降低燒結(jié)內(nèi)返礦情況,臺車覆蓋燒結(jié)礦表面料具備燃燒速度,冷卻速度極快,提高燒結(jié)布料厚度可有效減少燒結(jié)層表面結(jié)礦比重,是減少燒結(jié)內(nèi)返礦率的重要手段。
3.1.4推行標(biāo)準(zhǔn)化操作
工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查,結(jié)合自身優(yōu)勢,對照不足因素,遵循崗位職責(zé)及技術(shù)操作規(guī)程,充分發(fā)揮工藝員定期或不定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查糾偏的作用。只有通過這種方式才能加強(qiáng)工藝技術(shù)管理力度,保證燒結(jié)礦質(zhì)量。均勻燒結(jié)礦成分。燒結(jié)過程受到諸多因素影響,因此工作人員在監(jiān)管過程中應(yīng)及時作出判斷,保證燒結(jié)終點溫度、料層均勻度等變化情況,確保燒結(jié)過程平穩(wěn)。
對配料室料倉進(jìn)行技術(shù)改造,穩(wěn)定料倉下料量、混合機(jī)安裝返礦料溫檢測儀及自動測水分系統(tǒng),使燒結(jié)混合料水分穩(wěn)定在每個料堆適宜參數(shù)。
提高燒結(jié)看火工操作技能。不定期對燒結(jié)進(jìn)行技能培訓(xùn)考試,組織看火工進(jìn)行操作實踐交流及崗位大練兵、大比武等活動,使燒結(jié)看火工操作技能得到了提升。
嚴(yán)格控制燒結(jié)終點溫度,使燒結(jié)終點溫度控制在倒數(shù)第二個風(fēng)箱。
燒結(jié)機(jī)布料采用九輥布料,布料后采用平料器并加配重鐵塊,根據(jù)料層透氣性調(diào)整配重重量,合理使用鋪底料實現(xiàn)布料均勻、壓料合適,燒結(jié)點火器使用新型雙排點火器實現(xiàn)燒結(jié)點火均勻,點火強(qiáng)度、深度合適,降低了燒結(jié)表面返礦。
適當(dāng)提高燒結(jié)礦堿度。從燒結(jié)礦的顯微結(jié)構(gòu)看,隨著燒結(jié)礦堿度的提高,燒結(jié)礦中鐵酸鈣的質(zhì)量分?jǐn)?shù)明顯增加,燒結(jié)礦冶金性能得到改善。根據(jù)高爐爐料結(jié)構(gòu)的變化,合理提高燒結(jié)礦堿度,燒結(jié)生產(chǎn)中采取堿度中上限控制,燒結(jié)礦的強(qiáng)度提高較明顯。
燒結(jié)礦相
3.2 提高設(shè)備管理
3.2.1建立篩板管理制度
強(qiáng)化篩板管理可有效控制返礦量。日常工作中應(yīng)該對返礦進(jìn)行目測以及按照制度取樣做粒級分析,一旦發(fā)現(xiàn)返礦中大于5mm粒級偏多應(yīng)及時進(jìn)行檢查篩板。定期對篩板篩孔位置進(jìn)行清理,并在篩板管理維修臺賬進(jìn)行詳細(xì)記錄,另外對于磨損嚴(yán)重的篩板進(jìn)行及時更換,確保篩板無磨損漏料現(xiàn)象發(fā)生,保證篩透篩凈,提高了成品礦的篩分效率。
3.2.2減少緩料及停機(jī)次數(shù)
停機(jī)及緩料都不利于穩(wěn)定燒結(jié),影響燒結(jié)礦的成礦過程,最終導(dǎo)致內(nèi)返礦量上升。杜絕清料時碰停皮帶引起緩料現(xiàn)象。穩(wěn)定每周更換托輥緩料次數(shù)。繼續(xù)減少因處理設(shè)備故障及隱患引起的停機(jī)與緩料次數(shù)。
3.2.3燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)影響著返礦量的生成
對于該項控制措施,首先應(yīng)該建立專門的漏風(fēng)維修臺賬,遇到細(xì)小漏風(fēng)點及時作出處理并詳細(xì)記錄,多次檢查,針對較大漏風(fēng)點,個人無法處理時應(yīng)及時聯(lián)系維修人員進(jìn)行修理工作。
3.3 提升綜合管理
3.2.1以項目的方式推進(jìn)降低內(nèi)返率
本廠結(jié)合自身情況,成立以項目為主打方式確保降低內(nèi)返礦率的實施進(jìn)展,分設(shè)備管控組以及生產(chǎn)操作組,工藝技術(shù)組進(jìn)行分工技術(shù)攻關(guān)。
3.3.2降低內(nèi)返礦率項目目標(biāo)
結(jié)合近兩年實際生產(chǎn)情況及進(jìn)展,以上一年內(nèi)部返礦率為依托,設(shè)定最終返礦率目標(biāo)。
3.3.3建立日常跟蹤臺賬
按日、按月的最小單元進(jìn)行分析評價、持續(xù)改進(jìn),動員所有成員,每天按照臺賬進(jìn)行記錄上報,并按時落實檢查。一旦發(fā)現(xiàn)填寫不完全或偏差情況應(yīng)及時整改并上報處理。
返礦率對比圖(系列1為2020年返礦率,系列2為2021年返礦率)
4 結(jié)語
降低返礦率始終伴隨著燒結(jié)生產(chǎn)而存在,容不得一時的松懈。無論從工藝上還是設(shè)備上,都需要工作中的每時每刻用心去關(guān)注。只有將每一個點當(dāng)成工作的重點,持之以恒,并在此基礎(chǔ)上學(xué)習(xí)借鑒、創(chuàng)新改良。在項目開展中,內(nèi)返率由2018年的30%下降到目前的25%(如圖1)。燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)也得到了提高,較好地滿足了高爐生產(chǎn)需求,為高爐生產(chǎn)順行奠定了原料基礎(chǔ),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。由于燒結(jié)康強(qiáng)度得到提高,同時降低了除塵灰量,現(xiàn)場環(huán)境也得到了改善。