王寶海 趙立軍 姜彥兵 龔繼斌 李偉偉
(鞍鋼股份有限公司)
摘 要:鞍鋼魚魚圈2號高爐中修更換銅冷卻壁后,為提高煤氣利用率、降低高爐燃料比,開展了取消中心加焦布料制度的實踐。通過先調整中心加焦擋位,初步形成了“平臺+漏斗”的布料模式,之后再縮小中心漏斗、降低礦焦角位差和綜合調整礦焦角位差等手段,2號高爐成功取消了中心加焦,爐況穩(wěn)定順行,煤氣利用率提高到50%以上,燃料比下降到502kg/t。
關鍵詞:大型高爐 中心加焦 煤氣利用率 燃料比
鞍鋼站魚圈2號高爐(4038m3)于2009年4月26日點火送風,投產后一直采用中心加焦的裝料制度,順行狀態(tài)良好。2014年之后,隨著原燃料質量下降,冷卻壁破損逐漸加重,煤氣利用率逐漸下降,燃料比逐漸上升,并且由于銅冷卻壁破損嚴重,于2016年4月25日降料線中修,更換7~11帶銅冷卻壁。中修投產后,從第一批料開始,嘗試突破多年來的傳統(tǒng)理念,改變原來的裝料制度,開展取消中心加焦布料實踐。
1 中修前布料制度
1991年9月,鞍鋼首次在11號高爐(2580m3)開展中心加焦試驗,初始中心加焦1圈,中心加焦量為7.7%,之后中心加焦增加到3圈,中心加焦量為25%。試驗結果發(fā)現,爐頂煤氣CO2提高1%、日產量增加74t、燃料比下降5kg/t;高爐休風觀測爐頂料面發(fā)現,料面中心有直徑約為1m圓形凸起部分,凸起部分煤氣火較大,說明中心氣流活躍[1-2]。從此,鞍鋼高爐均采用中心加焦技術,而且中心加焦逐漸增大到5~6圈,中心加焦量增加到30%以上。
為充分發(fā)揮無料鐘布料優(yōu)勢,準確確定布料溜槽傾角,在2號高爐開爐裝料過程中,采用激光料面測試技術,根據料流軌跡測量結果,修訂布料溜槽各擋位傾角(見表1)。
2號高爐自投產以來,一直采用中心加焦,加焦擋位維持12°不變,加焦量在20%~35%,其目的是通過加大中心加焦量改善料柱塊狀帶和軟熔帶的透氣性,同時加快中心死料柱置換速度,改善爐缸料柱的透液性,形成中心發(fā)展的倒V型軟熔帶,提高高爐穩(wěn)定性。2號高爐基本布料矩陣為C1098761(122225)O109876(44322)OS109876(44322),料線為1.6m,爐況基本穩(wěn)定,但煤氣利用率始終偏低,基本在44.8%~46.0%;燃料比也一直偏高,最低僅達到524kg/t(見表2),而且隨著原燃料條件逐漸下降,高爐燃料比逐漸攀升,風量也出現萎縮(見表3),產量逐年下降。
2 取消中心加焦的進程
2014年之后,隨著鋼鐵市場行情的變化,2號高爐逐步壓縮產能,并且迫于成本壓力,增大低價低質原燃料的用量,造成原燃料質量大幅度下降。同時,自2014年7月開始,2號高爐爐腰和爐身下部銅冷卻壁水管出現破損,隨著冷卻壁破損程度的加劇,高爐技術經濟指標更加惡化。依據高爐氣流變化,對布料批重、料線、布料矩陣、布料次序等多次進行調整,保證了爐況基本穩(wěn)定順行。
但是到2016年,2號高爐銅冷卻壁總破損率達到27%,其中第8段銅冷卻壁破損率更是達到81%,休風率大幅增加,順行穩(wěn)定性惡化,燃料比急劇升高,被迫于4月25日降料線中修,整體更換爐腹到爐身下部所有銅冷卻壁。
2號高爐中修開爐后,考慮到目前中心加焦布料模式在高爐中心形成無礦區(qū)過大,高溫煤氣不與礦石接觸,造成熱交換效率降低,煤氣利用率變差[3-5]。借鑒其他鋼鐵企業(yè)取消中心加焦的成功經驗,計劃調整布料制度,逐漸形成“平臺+漏斗”的布料模式,提高煤氣利用率,降低高爐燃料比。
2.1 調整中心加焦擋位
考慮到在高爐生產中取消中心加焦,會對原中心發(fā)展型的高爐煤氣流分布造成很大影響,為此,利用中修開爐的機會,在2號高爐重新裝料時就取消中心加焦。
2016年5月11日2號高爐開爐裝料時,裝料布料矩陣把原有中心焦炭擋位12°平移到24.5°,即由第1擋位移至第3擋位,同時增加邊沿焦炭圈數,把第10擋位焦炭由原來的布1圈改為布3圈;第10擋位和第9擋位礦石由原來的布4圈改為布3圈,適當疏通邊沿,礦焦角位差由9.5降至2.3°,具體布料制度為C1098763(332223)O109876(33222)OS109876(33222)。
由于開爐恢復初期爐喉溫度比較高,邊沿氣流不穩(wěn)定,改變布料制度后,效果不佳,至風口全部打開、恢復全風量以后,煤氣流分布逐漸穩(wěn)定,初步形成了“平臺+漏斗”的料面形狀,高爐順行狀態(tài)良好,改變布料制度取得初步效果。
2.2 縮小中心漏斗
開爐恢復過程中,2號高爐爐喉溫度均高,氣流控制不住,考慮到礦焦平臺角差2.3°過小,容易造成平臺偏窄。因此,于5月15日改變布料制度,把布料擋位擴至5擋,第5擋位礦焦均布2圈,同時加寬礦石和焦炭平臺寬度;同時將礦焦角位差降至1.96°,縮小漏斗面積,抑制中心氣流,采用的布料制度為C10987653(3322223)O1098765(332222)OS1098765(332222)。
在2號高爐穩(wěn)定順行有保證后,逐步減少第三擋位的焦炭,5月19日減至2.5圈,5月27日減至2圈,進一步降低礦焦角位差到1.50°。
通過調整,雖然爐喉溫度圓周方向不均勻、不穩(wěn)定,但是平均爐頂溫度逐漸下降,煤氣利用率升高且穩(wěn)定在47%左右,燃料比下降到520kg/t,達到開爐以來最好的水平,取消中心加焦實踐取得成效。
2.3 降低礦焦角位差
(1)2016年6月調整過程。為進一步提高煤氣利用率,減少中心焦炭量,抑制中心氣流。6月上旬逐步將第3擋焦炭向第4擋移動,礦焦角位差進一步降至1.29°,取消小粒度礦石第5擋位布料,布料制度為C10987654(3322222)O1098765(332222)OS109876(44222)至此,取消中心加焦的布料矩陣基本形成,高爐進入穩(wěn)定期,利用系數逐步上升,燃料比進一步降低。
中心加焦由第3擋位向第4擋位移動后,煤氣流分布沒有得到太大改變,高爐順行能保證,煤氣利用率略有升高,但爐喉溫度仍不穩(wěn)定。從6月中、下旬開始,進一步微調布料矩陣,尋找邊沿和中心氣流的相互平衡的布料制度,主要調整方向為進一步縮小礦焦角位差,以礦焦角位差為0調整目標。將礦焦角位差降至1.12°,同時將第4擋位焦炭減少到1.5圈。
隨著礦焦角位差的減小,高爐煤氣利用率逐步升高達到50%左右,燃料比穩(wěn)定在520kg/t,高爐順行情況良好,全月無休風或減風。但爐喉溫度仍不穩(wěn)定,圓周方向分布不均,同時爐身水溫差開始上升,由月初的2.5℃上升至3.5℃。高爐仍存在焦炭負荷較輕、不接受風溫、煤比較低等問題需要解決。
(2)2016年7月調整過程。為進一步降低礦焦角位差,7月初嘗試繼續(xù)減少中心焦炭量,減去第4擋位焦炭,將礦焦角位差降低到0.25左右。但實踐效果并不好,中心焦炭減少后,中心氣流明顯受阻,爐身水溫差急劇上升,由4℃上升至7℃,高爐順行也出現波動,7月8日和13日,發(fā)生風壓冒尖、懸料事故。為了保證高爐基本順行,第4擋位焦炭又恢復到2圈,將礦焦角位差也調回1.0°左右。
經過討論決定本著繼續(xù)疏松邊沿的指導思想調整布料矩陣,增加第9擋位焦炭圈數,由原3圈增加到4圈,并逐步縮小角位差到0.64。
由于布料制度調整過于頻繁,整個7月高爐順行穩(wěn)定情況較差,爐身水溫差波動大,基本在5~7℃,出現幾次邊沿管道和崩料,減風率增加到3.21%,但高爐煤氣利用率基本能夠穩(wěn)定在50%左右,燃料比降至510kg/t。
(3)2016年8月調整過程。8月高爐的調整思路是進一步疏通邊沿,逐步縮小礦焦角位差,角位差最小降至0.19°,增加第10擋位焦炭圈數,由原來的3圈增加到4圈,相應地減少第10擋位礦石圈數,由原來的3圈減少到2圈。調整后取得了一定效果,高爐4點爐喉溫度曲線集中且下行,爐頂溫度也有所下降,爐身水溫差逐步穩(wěn)定,爐體熱負荷逐步穩(wěn)定,壁體溫度不再波動。
通過逐步擴大礦批的方式,保證焦層厚度,逐步加重焦炭負荷到5.16。高爐順行情況穩(wěn)定,冶煉強度提高,利用系數穩(wěn)定在2.0以上,煤氣利用率上升至50.7%且比較穩(wěn)定,燃料比下降至502kg/t。
(4)2016年9月調整過程。9月上旬開始,2號高爐爐身水溫差再度上升,基本在5~7℃之間波動,最高時甚至上升到10℃。為穩(wěn)定爐身水溫差,又對布料制度重新調整,尋找邊沿和中心兩道氣流相互平衡。采取先疏通邊沿后疏通中心的調整思路,共計調整布料矩陣25次,但效果均不明顯,邊沿煤氣流仍然分布不均,爐身水溫差仍高位波動,導致氣流不穩(wěn),高爐順行波動。
因此,先將礦焦角差降至0.04°,第4擋位焦炭由2圈減少到1圈,目的是疏松邊沿氣流,并將焦炭負荷降至4.9;由于效果不明顯,之后將礦焦角差增加到0.67°,第4擋位焦炭又恢復到2圈,目的是適當發(fā)展中心氣流,又沒有取得效果;又重新將礦焦角位差持續(xù)向0·調整,雖然高爐不接受熱量的問題有所改善,但煤氣利用率下降到48.1%,燃料比有所升高;邊沿氣流仍不穩(wěn)定,高爐不接受風壓和壓差,易出邊沿管道、水溫差波動,嚴重影響高爐的順行和鐵水質量。同時,由于長時間風壓維持下限,鼓風動能不足,以及爐溫不足,爐底中心溫度持續(xù)下降,爐缸活躍程度大幅降低。
2.4 綜合調整礦焦角位差
鑒于礦焦角位差對改善煤氣流分布的重要性,綜合分析9月所采取的僅通過調整第4擋位焦炭布料圈數、調整第10擋位和第9擋位礦石、焦炭布料圈數等措施,高爐生產效果沒有得到根本性改善的情況,制定以下操作方針:一是高爐下部操作以吹活爐缸為主;二是布料制度以適當疏通中心,增強中心氣流為主。
根據中修時對爐頂料面形狀的觀察,料面稍呈“M”型,表明布料溜槽傾角偏小,因此,首先調整所有擋位溜槽的傾角,第2到第11各擋位溜槽傾角各增加0.4°,第1擋位保持不變,調整前后的溜槽傾角見表4。
布料制度調整為第10擋位到第5擋位礦石和焦炭比例保持一致,最內擋位焦炭選擇第4擋位和第3擋位,分別布2圈和1圈焦炭,礦焦角位差增加到1.54°,具體布料制度為C33322210332220533322通過調整布料矩陣,將焦炭向中心轉移,以疏通中心氣流,礦焦角位差逐漸增大。中心氣流逐步變強,高爐穩(wěn)定性有所增強,水溫差波動逐步減小。高爐減風率大幅降低。邊沿氣流得到控制,爐身水溫差逐步下降,煤氣利用率又上升至50%左右,高爐長期穩(wěn)定順行。
3 結語
鲅魚圈2號高爐取消中心加焦實踐,經歷7個多月的時間,基本上實現了“寬平臺+深漏斗”的布料模式,過程艱難、代價沉重,但是最終取得了成效,也積累了布料制度調整的經驗。
(1)雖然2號高爐順行產生了波動,但是煤氣利用率大幅度地提高,在原燃料質量下降前提下,燃料比低于歷史最好水平,為降低生鐵成本作出了巨大的貢獻。
(2)本次取消中心加焦實踐過程中,每次爐況波動均與原燃料質量有關,尤其是干焦比例下降、混勻料變堆階段,爐況波動最為明顯。因此,在原燃料質量下降、風量萎縮階段,不宜取消中心加焦,保證原燃料優(yōu)質和穩(wěn)定是取消中心加焦的必要條件。
(3)取消中心加焦需要一個長期的實踐過程,不能急于求成,每一步布料制度調整都要有足夠的觀察時間,待氣流變化穩(wěn)定后再進行下一步動作,避免調整過程中出現反復。
4 參考文獻
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