提高履帶鏈軌節(jié)用鋼35MnB潔凈度的研究
張小華 徐克順 陳偉 鄒城輝
(常州市東方特鋼有限公司 江蘇 常州 213151)
摘 要:常州市東方特鋼有限公司采用100噸轉(zhuǎn)爐LD+100噸精煉LF+真空處理VD+連鑄CCM+連軋+精整生產(chǎn)線生產(chǎn)35MnB履帶鏈軌節(jié)用鋼,深受潔凈度不穩(wěn)定的困擾,通過對(duì)降低初煉爐終點(diǎn)的鋼水[O]含量,優(yōu)化鋼包精煉渣的化學(xué)成分,規(guī)范關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作,試驗(yàn)13爐,其總[O]含量,非金屬夾雜物級(jí)別和塔形檢驗(yàn)很穩(wěn)定,滿足客戶需求。
關(guān)鍵詞:35MnB;潔凈度;研究
前言
履帶鏈軌節(jié)主要用于挖掘機(jī)、推土機(jī)等工程機(jī)械和坦克等軍工機(jī)械所用履帶中用以連接的部分。在工作過程中不僅承受整臺(tái)機(jī)器的重量以及驅(qū)動(dòng)輪對(duì)它的驅(qū)動(dòng)力,轉(zhuǎn)向過程中還要承受側(cè)向力,在凹凸不平的道路行駛時(shí)還會(huì)使鏈軌節(jié)承受沖擊載荷。因此,履帶鏈軌節(jié)用鋼具有較高的純凈度。
常州市東方特鋼有限公司采用100噸轉(zhuǎn)爐LD+100噸精煉LF+真空處理VD+連鑄CCM+連軋+精整生產(chǎn)線生產(chǎn)該產(chǎn)品。自從2018年成功開發(fā)此產(chǎn)品以來存在夾雜物偶有超標(biāo)、塔形檢驗(yàn)結(jié)果較差,深受潔凈度不穩(wěn)定的困擾;為此,技術(shù)中心組織人員對(duì)各個(gè)工序進(jìn)行研究;最終,鋼中夾雜物穩(wěn)定可控,各項(xiàng)檢驗(yàn)完全滿足客戶要求。
1 技術(shù)要求
1.1 化學(xué)成分控制
1.2 非金屬夾雜物
1.3 塔形檢驗(yàn)
2 生產(chǎn)過程研究
2.1 LD轉(zhuǎn)爐工序
通過heraeus定氧儀測(cè)量鋼水終點(diǎn)[O]含量,跟蹤研究了35MnB轉(zhuǎn)爐出鋼[O]的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在[C][O]積達(dá)到0.0028~0.0030,數(shù)值明顯偏高,在 [C]含量相同的情況下,[O]含量偏高,使得脫氧產(chǎn)物增多。為此,采用頂?shù)讖?fù)吹、保碳(終點(diǎn)C≥0.08%)和低溫(1600℃~1620℃)出鋼、改進(jìn)擋渣方式等,降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C][O]積,達(dá)到降低初煉鋼水[O]含量的目的。
2.2 LF精煉工序
為了追求鋼中的低[O]含量,采用高堿度渣精煉,,同時(shí)精煉終渣CaO/Al2O3的比值達(dá)到3~5。
由于鋼中堿度高,CaO/Al2O3的比值高,爐渣中的CaO活性高,導(dǎo)致鋼中即使[O]含量很低的情況下,仍然存在少量大顆粒鈣鋁酸鹽類夾雜物;而大顆粒夾雜物會(huì)導(dǎo)致發(fā)紋超標(biāo),嚴(yán)重時(shí)貫穿塔形的兩個(gè)臺(tái)階。
經(jīng)過研究,為了降低大顆粒夾雜的出現(xiàn)幾率,采用合適的堿度(3~5),CaO/Al2O3的值范圍1.6~2.0,同時(shí)保證精煉白渣時(shí)間≥20min。
2.3 VD真空處理
為了進(jìn)一步提高鋼水潔凈度,降低鋼中有害氣體的含量,在真空度≤67Pa的情況下,保持時(shí)間≥12min。真空處理結(jié)束后喂入Ca線進(jìn)行變性處理,保證[Ca]/[Al]范圍0.05~0.10。喂線后軟吹時(shí)間≥15min。
2.4 CCM連鑄工序
為了防止二次氧化,大包長(zhǎng)水口采用氬封結(jié)構(gòu),中包使用整體內(nèi)裝水口;為了降低鋼水對(duì)耐材的侵蝕,采用低過熱度澆注。
3 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量
3.1 鋼材的總氧含量
由表6看出,鋼中的T[O]含量基本≤0.0012%,滿足客戶對(duì)[O]含量的要求。
3.2 鋼中非金屬夾雜物
3.3 塔形檢驗(yàn)
經(jīng)過對(duì)初煉鋼水氧含量控制、精煉渣的改進(jìn),各個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的嚴(yán)格控制,每爐隨機(jī)取的2個(gè)非金屬夾雜物試樣,級(jí)別為0~1.0級(jí);塔形檢驗(yàn),沒有發(fā)現(xiàn)連接兩個(gè)臺(tái)階的發(fā)紋;非金屬夾雜物級(jí)別和發(fā)紋長(zhǎng)度全部滿足客戶需求。
4 結(jié)論
1)以前片面追求鋼的低[O]含量,采用高堿度渣,沒有關(guān)注操作細(xì)節(jié),精煉白渣保持時(shí)間短等原因,導(dǎo)致非金屬夾雜物和塔形檢驗(yàn)存在一次檢驗(yàn)不合格的情況,困擾了很久。
2)經(jīng)過對(duì)生產(chǎn)過程研究,采取了以下改進(jìn)措施:對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)定氧,控制[C][O]積的范圍,有效降低了初煉鋼水的氧含量;對(duì)精煉爐的爐渣結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,降低CaO的活性度;規(guī)范了VD真空處理操作;控制鋼中[Ca]/[Al];連鑄采用全程保護(hù)澆注,使用整體內(nèi)裝水口和低過熱度澆注。
3)通過優(yōu)化改進(jìn),鋼中的氧含量、非金屬夾雜物級(jí)別和發(fā)紋長(zhǎng)度很穩(wěn)定,滿足客戶要求;為生產(chǎn)其它高潔凈鋼提供了方向。