本文針對(duì)馬鞍山鋼鐵股份有限公司300t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐存在頂槍供氧強(qiáng)度偏小、底吹強(qiáng)度弱、終渣全鐵含量高、碳氧積波動(dòng)大等制約爐機(jī)匹配、鋼水質(zhì)量提升等問(wèn)題,借鑒國(guó)內(nèi)外復(fù)吹轉(zhuǎn)爐經(jīng)驗(yàn),在理論計(jì)算、數(shù)學(xué)模擬研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,優(yōu)化了馬鋼300t轉(zhuǎn)爐噴頭參數(shù),確定了底吹供氣強(qiáng)度,對(duì)頂?shù)讖?fù)合吹煉工藝、操作、爐底結(jié)構(gòu)等進(jìn)行了調(diào)整、優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)底吹下高效吹氧,爐齡超過(guò)7000爐,有效底吹近100%,終點(diǎn)碳氧積、活度氧、終渣w(TFe)分別降至0.00137、454.8×10-6、16.66%,磷分配比達(dá)124.82,冶金效果顯著。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱馬鋼)“十一五”技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整煉鋼項(xiàng)目分二期完成,一期工程主要由2座KR鐵水預(yù)處理裝置、2座300t頂?shù)讖?fù)合吹煉轉(zhuǎn)爐、1座鋼包精煉爐、1座RH真空精煉爐、2臺(tái)直弧形高效板坯連鑄機(jī)組成,于2007年9月正式投產(chǎn);二期工程新增1座300t頂?shù)讖?fù)合吹煉轉(zhuǎn)爐、1座鋼包精煉爐、1座RH真空精煉爐、1臺(tái)直弧形高效板坯連鑄機(jī),新增轉(zhuǎn)爐2012年建成投產(chǎn)。
2015年以來(lái),隨著對(duì)大型轉(zhuǎn)爐工藝認(rèn)識(shí)的不斷提高,借鑒國(guó)內(nèi)外同類轉(zhuǎn)爐經(jīng)驗(yàn),對(duì)頂?shù)讖?fù)合吹煉工藝進(jìn)行了積極探索與調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了高效長(zhǎng)壽復(fù)吹,取得良好的效果。
隨著連鑄在線調(diào)寬技術(shù)的廣泛應(yīng)用,轉(zhuǎn)爐冶煉周期成為制約煉鋼產(chǎn)能釋放的瓶頸。與國(guó)內(nèi)外同類型先進(jìn)企業(yè)相比,馬鋼300t轉(zhuǎn)爐冶煉低碳鋼時(shí),在弱底吹階段終渣全鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過(guò)18.0%,在縮短冶煉周期的同時(shí),進(jìn)一步提高鋼水的品質(zhì)成為不容回避的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,亟待改進(jìn)的主要問(wèn)題如下:
1)頂吹供氧強(qiáng)度小,冶煉時(shí)間長(zhǎng),生產(chǎn)效率不高;
2)爐役碳氧濃度積在0.00211~0.00308內(nèi)波動(dòng),后期平均值超過(guò)0.0030,制約部分鋼種生產(chǎn);
3)熔池?cái)嚢枇θ?,轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)P、S在渣鋼間的分配比不高;
4)轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)鋼水活度氧偏高,部分爐次甚至超過(guò)1000×10-6,殘余錳含量低;
5)轉(zhuǎn)爐終渣全鐵含量偏高、熔點(diǎn)低、過(guò)熱度高,爐襯侵蝕過(guò)快、爐底厚度波動(dòng)大。
2.1氧槍噴頭參數(shù)優(yōu)化
氧槍是頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐的重要設(shè)備,氧槍噴頭參數(shù)、操作模式對(duì)冶煉工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率均有很大影響?;隈R鋼300t轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)鐵水條件、連鑄周期、操作要求及存在的問(wèn)題,確定其目標(biāo)供氧流量為64000~67000m3/h,以提高氧槍射流能量,供氧流量、滯止壓力合理匹配為核心原則進(jìn)行新噴頭設(shè)計(jì)。
對(duì)比同類型300t公稱容量大型轉(zhuǎn)爐,氧槍槍體直徑基本為406.4mm,而馬鋼300t轉(zhuǎn)爐槍體直徑為355.6mm,原6孔噴頭布置較為緊湊,確定優(yōu)化后采用5孔布置,綜合考慮氧氣管網(wǎng)安全運(yùn)行、一次除塵能力、脫P(yáng)效果等因素,在原噴頭基礎(chǔ)上適當(dāng)提高出口馬赫數(shù),擴(kuò)大噴孔傾角,優(yōu)化前后噴頭參數(shù)見表1。
優(yōu)化前后噴頭的射流特性及其與熔池作用情況見表2。表2中L為氧射流對(duì)熔池的穿透深度,根據(jù)式(1)FlinnA公式計(jì)算;L0為熔池深度(1.9m),在典型槍位供氧流量64000~67000m3/h下,即前期2.6m、中期2.3m、后期1.9m下,L/L0對(duì)應(yīng)為0.59~0.62、0.63~0.65、0.69~0.72,較優(yōu)化前提升0.06左右,與文獻(xiàn)研究的同類型轉(zhuǎn)爐一致。
式中:L為穿透深度,cm;H為槍位高度,cm;dt為噴頭喉口直徑,cm;P0為滯止壓力,MPa;θ為噴孔傾角,(°)。
頂槍流量為64000m3/h時(shí),不同槍位下氧射流能量、熔池混勻時(shí)間關(guān)系見表3,優(yōu)化后噴頭頂吹射流能量提高12%左右,熔池混勻時(shí)間降低約5.5%,若提高供氧流量至67000m3/h,由式(2)、式(3)可知,頂槍射流能量將增強(qiáng),混勻時(shí)間進(jìn)一步減少。
頂吹射流能量及混勻時(shí)間根據(jù)文獻(xiàn)TsuyoshiKai等公式計(jì)算,公式表達(dá)如下:
式中:εvt為頂吹射流能量,W/m3;VL為金屬體積,m3;Qt為氧流量,m3/min;n為噴孔個(gè)數(shù);M為氧氣分子量;de為噴孔出口直徑,m;θ為噴孔傾角,(°);H為槍位高度,m。
式中:τ為熔池混勻時(shí)間,s;εvb為底吹射流攪拌能量,W/m3,純頂吹時(shí)為0;L0為熔池深度,m。
2.2底吹強(qiáng)度的優(yōu)化及應(yīng)用
2.2.2底吹強(qiáng)度的選擇
頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐是20世紀(jì)70年代末世界煉鋼領(lǐng)域中發(fā)展起來(lái)的一項(xiàng)新技術(shù)、新工藝,冶煉方式兼有頂吹法和底吹法的優(yōu)點(diǎn),目前國(guó)內(nèi)大中型轉(zhuǎn)爐幾乎都采用復(fù)吹工藝,底吹強(qiáng)度多為0.03~0.08m3/(t·min),優(yōu)化前馬鋼3t00轉(zhuǎn)爐也在此區(qū)間。隨著對(duì)頂?shù)讖?fù)合吹煉技術(shù)研究的不斷深入,世界各國(guó)創(chuàng)新了不同的復(fù)吹工藝,例如法國(guó)LBE,美國(guó)的Q-BOP、新日鐵STB、LD-OB,JFE的LD-KG,德國(guó)K-OBM等技術(shù),其普遍規(guī)律均是隨著底吹供氣強(qiáng)度增加,攪拌效果明顯改善。
對(duì)300t轉(zhuǎn)爐復(fù)吹進(jìn)行數(shù)值模擬研究,底吹強(qiáng)度對(duì)熔池死區(qū)(攪拌不充分區(qū))的影響見圖1,總體趨勢(shì)是隨著底吹供氣強(qiáng)度增加,死區(qū)面積減小,底吹供氣強(qiáng)度提高到0.20m3/(t·min)時(shí),死區(qū)降低57.30%,并且死區(qū)降幅趨緩。
文獻(xiàn)表明隨著復(fù)吹煉鋼工藝底吹攪拌強(qiáng)度的提高,熔池混勻時(shí)間縮短,當(dāng)?shù)状禂嚢鑿?qiáng)度超過(guò)0.20m3/(t·min)時(shí),熔池混勻時(shí)間減少不再顯著;在提高動(dòng)力學(xué)效果的同時(shí),兼顧底吹氣體對(duì)底槍及周邊耐材沖刷的負(fù)面影響,馬鋼300t轉(zhuǎn)爐最終選擇將底吹供氣強(qiáng)度提高到0.20m3/(t·min)。
表4為頂槍流量為0、64000m3/h時(shí),不同底吹強(qiáng)度、槍位條件下有效攪拌能量與熔池混勻時(shí)間的關(guān)系,在頂?shù)讖?fù)合吹煉條件下,供氣強(qiáng)度0.20m3/(t·min)時(shí),混勻時(shí)間較0.04m3/(t·min)減少超過(guò)30s,底吹強(qiáng)度增大對(duì)縮短混勻時(shí)間作用明顯。頂?shù)讖?fù)吹攪拌有效總能量及其混勻時(shí)間根據(jù)文獻(xiàn)計(jì)算,見式(4)、式(5),不同狀態(tài)下熔池混勻時(shí)間由式(3)計(jì)算。
式中:εvb為底吹氣體攪拌能量,W/m3;Qb為底吹氣體流量,m3/min;Tn為吹入惰性氣體溫度,K;TL為熔池金屬溫度,K;VL為金屬體積,m3;ρL為金屬密度,kg/m3;h為熔池深度,m;P為爐膛壓力,kg/㎡;ε總為頂?shù)讖?fù)吹攪拌有效總能量,W/m3。
2.2.2底吹應(yīng)用
1)采用氣流反作用沖擊力小、冷卻能力強(qiáng)、抗熔損、防堵塞環(huán)縫式底槍。
2)開發(fā)獨(dú)立控制底吹元件條件下的轉(zhuǎn)爐強(qiáng)底吹冶煉技術(shù),單個(gè)底吹供氣元件均設(shè)置獨(dú)立氣體流量自動(dòng)控制系統(tǒng),可在0.02~0.20m3/(t·min)內(nèi)調(diào)節(jié)底部供氣強(qiáng)度。
3)供氧總量0~25%時(shí),適當(dāng)提高底吹強(qiáng)度,改善動(dòng)力學(xué)條件,促進(jìn)成渣,加強(qiáng)脫磷傳質(zhì);供氧總量至25%~65%時(shí),碳氧反應(yīng)作用下的自然攪拌開始增強(qiáng),降低底吹強(qiáng)度;隨著冶煉的進(jìn)行,溫度升高,脫碳速度逐漸增大,碳氧反應(yīng)進(jìn)入劇烈期,熔池?cái)嚢璩浞?,同時(shí)考慮底吹對(duì)測(cè)溫、取樣的影響,供氧總量至65%~85%時(shí),底吹攪拌強(qiáng)度調(diào)至較弱模式。
4)吹煉后期,副槍測(cè)溫、取樣后,碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.35%時(shí),碳氧反應(yīng)明顯減弱,CO對(duì)鋼液的攪拌能力下降,調(diào)整底吹進(jìn)入強(qiáng)攪模式至終點(diǎn)。
5)后攪,保證終點(diǎn)停氧后的靜攪。最大限度地降低終點(diǎn)活度氧,提高金屬收得率和鋼水質(zhì)量。
2.3吹煉操作
1)轉(zhuǎn)爐熱平衡聯(lián)動(dòng)。以轉(zhuǎn)爐基本熱平衡為基礎(chǔ),根據(jù)鐵水溫度、硅含量、冶煉鋼種與廢鋼配加量協(xié)同聯(lián)動(dòng),轉(zhuǎn)爐熱量富余15~35℃,鐵水比不足時(shí),前期加焦丁,進(jìn)行爐內(nèi)化學(xué)熱補(bǔ)償。
2)轉(zhuǎn)爐供氧采用變槍位、恒流量的操作方式,頂吹流量64000~66000m3/h。
3)采用“高-低-低”吹煉模式,開吹槍位2.5~2.7m,脫碳槍位2.2~2.4m,后期槍位1.7~2.0m。
4)開吹即加入石灰總量的35%~70%、輕燒白云石一次性全部投入。
5)吹煉過(guò)程礦石連投,石灰剩余量在供氧量達(dá)70%前加完。
6)吹煉末期壓槍,槍位視爐役階段而定,爐役前期1.7~1.8m、中期1.8~1.9m、后期1.9~2.0m,加強(qiáng)攪拌,降低氧含量、提高金屬收得率。
7)后攪時(shí)間60~120s。
8)根據(jù)轉(zhuǎn)爐冶煉各階段的特點(diǎn)及主要任務(wù),設(shè)定典型底吹模式見表5。
2.4爐底結(jié)構(gòu)優(yōu)化
轉(zhuǎn)爐冶煉低碳、低磷鋼時(shí),鋼水及爐渣的高氧化性導(dǎo)致爐底及與之毗連的熔池區(qū)域侵蝕嚴(yán)重,爐底大幅上下波動(dòng),造成復(fù)吹轉(zhuǎn)爐底吹元件堵塞、攪拌效果下降,有效復(fù)吹比降低,爐底結(jié)構(gòu)形式對(duì)使用效果有直接影響。
轉(zhuǎn)爐爐底通常采用“環(huán)形設(shè)計(jì),返平翻身”,即由爐身鎂碳磚、熔池平砌鎂碳磚、爐底返平鎂碳磚及圓形爐底鎂碳磚組成,如圖2a所示?!胺灯椒怼倍螌?duì)鋼液的阻力最大,應(yīng)力集中,鎂碳磚熔損快;在后續(xù)維護(hù)過(guò)程中,爐底較難保持“中間凹、邊緣凸”的理想狀態(tài),復(fù)吹攪拌效果不佳,有效復(fù)吹比低。為解決上述問(wèn)題,爐底采用球形設(shè)計(jì),圓形爐底磚依次通過(guò)爐底弧形過(guò)渡磚、熔池弧形過(guò)渡磚向爐身區(qū)域過(guò)渡,使得圓爐底與熔池形成一個(gè)球形整體,減少鋼液環(huán)流阻力,分散爐底及熔池應(yīng)力,降低了鎂碳磚蝕損,具體見圖2b。
由文獻(xiàn)可知,[%C]·[%O]=mPCO,在1600℃及1.013×105Pa條件下,m=0.0025,m受溫度影響極小,碳氧積幾乎與PCO成正比因此,強(qiáng)底吹有效降低了攪拌氣泡中PCO是導(dǎo)致碳氧濃度積大幅下降的根本原因。
2)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)平均氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)由603.6×10-6降至454.8×10-6,標(biāo)準(zhǔn)差大幅縮小,提高了鋼水的潔凈度,優(yōu)化前后鋼水終點(diǎn)氧分布見圖4。
轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧的降低是熱平衡有效管控與強(qiáng)底吹協(xié)同作用的結(jié)果;冷軋深沖板的鋼質(zhì)缺陷主要是由鋼坯中的Al2O3、CaO·Al2O3等夾雜引起的,轉(zhuǎn)爐吹煉終點(diǎn)鋼中的氧是鋼中氧化物夾雜的主要來(lái)源之一,降低出鋼前鋼中氧含量,減少脫氧劑使用量,有利于提高鋼水的潔凈度、降低生產(chǎn)成本。
3)優(yōu)化后終渣w(TFe)平均為16.66%,較優(yōu)化前的18.20%降低了8.46%,見圖5。鋼水中的[O]與[Fe]發(fā)生反應(yīng):[O]+[Fe]=(FeO),當(dāng)鋼水中的[O]含量較高時(shí),與之平衡的終渣w(TFe)也將上升,反之亦然。
4)在堿度R基本相當(dāng)?shù)臈l件下,優(yōu)化后渣鋼間磷的分配比(LP=w(P)/w[P])為124.82,渣鋼間硫的分配比(LS=w(S)/w[S])為9.35,優(yōu)化后動(dòng)力學(xué)條件優(yōu)越,終點(diǎn)鋼水中磷、硫的更接近平衡狀態(tài)。
5)在鐵水中Mn質(zhì)量分?jǐn)?shù)(0.150%)基本相當(dāng)情況下,終點(diǎn)鋼水中殘余Mn質(zhì)量分?jǐn)?shù)由0.060%上升到0.091%(見表7)。鋼水中的Mn與爐渣中的FeO發(fā)生反應(yīng):[Mn]+(FeO)=(MnO)+[Fe],當(dāng)爐渣中的FeO含量較高時(shí),將加劇鋼水中錳的氧化損失。由于強(qiáng)頂?shù)讖?fù)合吹煉爐渣中的FeO含量相對(duì)較低,錳在渣-鋼間的分配比降低,提高了鋼水終點(diǎn)殘余錳含量,這對(duì)絕大部分鋼種是有利的。
6)采用高效吹氧技術(shù)后,常態(tài)下轉(zhuǎn)爐吹氧流量達(dá)到64000~66000m3/h,平均吹氧時(shí)間14.5min,每爐鋼的吹氧時(shí)間縮短1.1min,補(bǔ)吹比例、氧耗同步降低,見表8。
1)優(yōu)化后的氧槍噴頭,L/L0提高0.060,氧射流能量提高12%左右,熔池混勻時(shí)間降低約5.5%,供氧強(qiáng)度可達(dá)3.72m3/(t·min)(供氧流量67000m3/h,出鋼量300t),基本實(shí)現(xiàn)高效吹氧。
2)通過(guò)數(shù)模研究、國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)借鑒,結(jié)合自身?xiàng)l件,確定馬鋼300t轉(zhuǎn)爐底吹供氣強(qiáng)度為0.20m3/(t·min),應(yīng)用中采用強(qiáng)底吹方式,構(gòu)建了以降低PCO分壓為手段的低碳氧積控制技術(shù),爐役內(nèi)碳氧積降低44.3%。
3)較高頂供氧強(qiáng)度與強(qiáng)底吹攪拌冶煉模式下,熔池死區(qū)顯著降低,混勻時(shí)間縮短到37.5s左右,終點(diǎn)渣鋼間磷、硫的分配比大幅提升,更加接近平衡態(tài),低氧位下脫磷效果良好,提升了馬鋼300t轉(zhuǎn)爐冶煉控制水平。
4)優(yōu)化后終渣全鐵含量、終點(diǎn)鋼水氧含量降低明顯,提高了鋼水的潔凈度,降低了生產(chǎn)成本。
5)在底吹強(qiáng)度0.20m3/(t·min)條件下,轉(zhuǎn)爐爐齡超過(guò)7000爐,爐役后期碳氧積控制穩(wěn)定,全爐役內(nèi)均能滿足高附加值產(chǎn)品需求。